中科煉化以智能乙烯項(xiàng)目為抓手,通過優(yōu)化投料結(jié)構(gòu),做大產(chǎn)量,多措并舉實(shí)現(xiàn)乙烯裝置節(jié)能減耗、降本增效。6月份,該裝置總能耗降低至492.79 千克標(biāo)油/噸乙烯,創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。
中科煉化廠區(qū)的乙烯裝置。
“剛結(jié)束的裝置檢修優(yōu)化了影響裝置能耗的各項(xiàng)關(guān)鍵因素,加上積極落實(shí)節(jié)能措施,優(yōu)化投用空氣預(yù)熱器等節(jié)能項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了裝置的節(jié)能挖潛目標(biāo)?!?中科煉化乙烯裝置主管譚偉洪介紹說。裝置檢修有效提高了裂解爐急冷換熱器換熱效率、裂解氣壓縮機(jī)機(jī)組清焦效率,完成檢修后,他們將工作重心放在做優(yōu)排細(xì)爐子燒焦排產(chǎn),及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)“跑冒滴漏”,大大降低了裝置能耗。同時(shí),他們積極探索節(jié)能降耗增效途徑,緊盯行業(yè)先進(jìn)指標(biāo),做細(xì)做實(shí)工藝管理,通過持續(xù)優(yōu)化投料結(jié)構(gòu),做大做實(shí)產(chǎn)量,合理安排裂解爐的燒焦工作,減少裂解爐加熱備用及換料頻次,穩(wěn)定燃料氣罐的壓力,有效減少了燃料氣的損耗。
中科煉化乙烯裝置員工檢查設(shè)備運(yùn)行情況。
蒸汽消耗是影響裝置能耗的重要因素,為降低蒸汽用量,該裝置在全力保持系統(tǒng)高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),通過改進(jìn)投用空氣預(yù)熱器、間排管線,合理優(yōu)化工藝用汽量;對(duì)除氧器進(jìn)行乏汽回收,充分利用裝置低溫余熱;優(yōu)化調(diào)整廢堿洗滌水投用,同時(shí)加強(qiáng)巡檢維護(hù),采取“停透平泵,開電泵”等措施,有效降低裝置能耗。